Allen-Bradley SMC-50 Guia De Inicio Rapido página 34

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Capítulo 3
Operación y resolución de problemas
Fallo de pantalla
Código de
fallo de HIM
o software
Line Fault with
1, 2, 3
Phase Indication
Shorted SCR with
4, 5, 6
Phase Indication
Open Gate with
7, 8, 9
Phase Indication
PTC Power Pole and
10 o 60
SCR Overtemp
Open Bypass
11, 12, 13
No Load Fault
14, 15, 16, 17
Desequilibrio de
18 y/o 42
voltaje o
desequilibrio de
corriente
Overvoltage
19
Undervoltage
20
Overload
21
Underload
22
Jam
23
Stall
24
Phase Reversal
25
Network and
x026, x027,
Comm's Loss
x028 (vea la
Tabla
16)
Internal 24V and
36, 37
System Faults
32
Tabla 15 – Códigos de fallo del controlador SMC-50
Habili-
Posibles causas
tado
Prestart y
• Fase de suministro ausente
Running
• Motor no conectado correctamente
• Inestabilidad de voltaje trifásico de
entrada
Todos
• Módulo de alimentación eléctrica en
cortocircuito
Start o
• Circuito de compuerta abierta
Stop
• Cable de compuerta suelto
• Ventilación de controlador bloqueada
• Se excedió el ciclo de servicio del
controlador
• Fallo del ventilador
• Se excedió el límite de temperatura
ambiente
• Falló el termistor
Running
• Bajo voltaje de control
• Derivación de módulo de alimentación
inoperable
Prestart
• Pérdida del cableado de alimentación
solamente
eléctrica del lado de carga con indicación
de fase (15=A, 17=C)
• El comando de arranque se realizó
inesperadamente mientras giraba el
motor
Running
• El desequilibrio del suministro es mayor
que el valor programado por el usuario
• El tiempo de retardo es demasiado corto
para la aplicación
Running
• El voltaje de suministro es mayor que el
valor programado por el usuario
• El tiempo de retardo es demasiado corto
para la aplicación
Running
• El voltaje del suministro es menor que el
valor programado por el usuario
• El tiempo de retardo es demasiado corto
para la aplicación
Running
• Motor sobrecargado
• Los parámetros de sobrecarga no son
apropiados para el motor
Running
• Daño en eje de motor, correas, accesorios
de herramientas u otros componentes.
• Cavitación de la bomba
• Ajuste de usuario incorrecto
Running
• La corriente del motor excedió el nivel de
atasco programado por el usuario
Running
• El motor no alcanzó la velocidad plena al
final del tiempo de rampa programado
• Ajuste de usuario incorrecto
Prestart
• El voltaje del suministro de entrada no
solamente
está dentro de la secuencia ABC prevista
Todos
• Pérdida de la red DPI
• Desconexión de comunicación en el
puerto serial
Todos
• Condición de línea baja
• Carga excesiva en suministro de 24 V
internos
Publicación de Rockwell Automation 150-QS003E-ES-P – Abril 2017
Posibles soluciones
• Revise si hay una línea abierta (fusible fundido)
• Revise si hay un conductor de carga abierto
• Verifique la calidad de la alimentación
• Revise si hay un SCR en cortocircuito; reemplace el módulo de
alimentación si es necesario
• Realice una comprobación de resistencia; reemplace el módulo de
alimentación si es necesario
• Revise las conexiones de conductor de compuerta al módulo de control
• Verifique si la ventilación es adecuada
• Verifique el ciclo de servicio de la aplicación
• Espere a que se enfríe el motor o proporcione enfriamiento externo
• Reemplace el módulo de alimentación o el módulo de control si es
necesario
• Reemplace el ventilador
• Revise la fuente de alimentación eléctrica del voltaje de control
• Revise la seguridad de TB2...TB4 y TB5...TB7 del módulo de control
• Asegúrese de que AUX1 o AUX2 no se establezca en derivación externa
• Reemplace el módulo de alimentación
• Revise todas las conexiones de alimentación del lado de carga
• Revise los bobinados del motor
• Revise el sistema de alimentación y corríjalo si es necesario;
seguidamente corrija el valor programado por el usuario
• Amplíe el tiempo de retardo para que satisfaga los requisitos de la
aplicación.
• Revise el sistema de alimentación eléctrica y corríjalo si es necesario; si
no, corrija el valor programado por el usuario
• Amplíe el tiempo de retardo para que satisfaga los requisitos de la
aplicación.
• Revise el sistema de alimentación eléctrica y corríjalo si es necesario; si
no, corrija el valor programado por el usuario
• Amplíe el tiempo de retardo para que satisfaga los requisitos de la
aplicación.
• Verifique la condición de sobrecarga del motor
• Revise los valores para la clase de sobrecarga y el FLC del motor, y
verifique el consumo de corriente del motor
• Revise el sistema de bomba, los componentes del variador de la
máquina y la carga
• Revise los ajustes
• Repare o reemplace el motor
• Corrija la causa del atasco o el exceso de carga, y verifique el valor del
tiempo programado
• Revise el sistema de bomba, los componentes del variador de la
máquina y la carga. Repare o reemplace el motor si es necesario.
• Revise los ajustes
• Revise el cableado de alimentación y corríjalo si es necesario
• Revise los adaptadores de comunicación y verifique la conexión al SMC.
• Reconecte cada dispositivo conectado DPI
• Revise la alimentación de control y verifique que esté dentro de las
especificaciones; revise las conexiones y la puesta a tierra a los
terminales de control del SMC
• Reemplace el módulo de control

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