®
10.3
MOVIAXIS
: Fallos durante la búsqueda de conmutación
Fallo
Fallo de encoder (14),
cuando el motor lineal
es empujado de forma
manual
El motor lineal no se
pone en marcha tras
retirar el BLOQUEO
REGULADOR
Fallo E16 subcódigo
1042 con cualquier se-
lección FCB con ex-
cepción de FCB 18 o
FCB 25
Vigilancia n/ error de
seguimiento / durante
el desplazamiento de
conmutación o fallo de
encoder en el primer
momento del suminis-
tro de corriente al
motor
Fallo de encoder tras
desplazamiento de
conmutación Movi-
miento de compensa-
er
ción (1
movimiento)
sin 2º movimiento re-
conocible
MOVIAXIS®: Fallos durante la búsqueda de conmutación
Causa posible
El encoder no se ha montado
de forma correcta
El encoder no se ha cableado
de forma correcta
Cable del motor desconectado
Motor no está conmutado
Problemas de CEM
Está desconectado un cable de
motor, puede generarse solo
un campo alternativo pero nin-
gún campo de giro
Instrucciones de funcionamiento – Motores lineales síncronos SL2
Medida
Compruebe el montaje con la ayuda de los datos
del fabricante del encoder: 1. Entrehierro enco-
der – cinta métrica 2. Alineación encoder – cinta
métrica 3. con encoder HIPERFACE
be la dirección de instalación de forma que la sa-
lida del cable esté orientada hacia menores valo-
res absolutos (en dirección al "punto" sobre la
cinta métrica en caso de estar disponible)
Compruebe la asignación de pines, utilizando el
®
encoder HIPERFACE
a modo de prueba en es-
te caso como encoder sin/cos
Compruebe la conexión del motor lineal
Conmutar previamente el motor con FCB 18 o
FCB 25
Véase el manual del sistema. Compruebe el co-
rrecto apantallado, la compensación de potencial
y tenga en cuenta la indicación al principio de es-
te capítulo
Compruebe la conexión del motor lineal
Fallos
10
n
conmutació
de
búsqueda
durante la
: Fallos
MOVIAXIS®
®
: Comprue-
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