Diagnósticos y solución de problemas
Tabla 22-11
Causas y soluciones de la ganancia excesiva de la bobina drive continuación
Causa
Cavitación o flasheo
Tubos con presión excesiva
Fallo en la tarjeta o módulo de la bobina drive,
tubo de caudal fracturado o desequilibrio del
sensor
Amarre mecánico en el sensor
Bobina drive o de pickoff izquierdo del sensor
abierta
Caracterización del sensor incorrecta
22.18.4
Ganancia de la bobina drive errática
La ganancia errática de la bobina drive puede ser causada por varios problemas. Vea la Tabla 22-12.
Tabla 22-12
Causas y soluciones de la ganancia errática de la bobina drive
Causa
Constante de caracterización K1 errónea para el sensor
Polaridad inversa de pick-off o polaridad inversa de la
bobina drive
Slug flow
Material extraño atrapado en los tubos de caudal
22.18.5
Bajo voltaje de pickoff
El bajo voltaje de pickoff puede ser causado por varios problemas. Vea la Tabla 22-13.
Tabla 22-13
Causas y soluciones del bajo voltaje de pickoff
Causa
Cableado defectuoso entre el sensor y el procesador
central
El caudal del proceso está más allá de los límites
del sensor
Slug flow
Manual de configuración y uso
Solución posible
Incremente la presión de entrada o la retropresión en el sensor.
Si se ubica una bomba aguas arriba desde el sensor, incremente la
distancia entre la bomba y el sensor.
Contacte a Micro Motion.
Contacte a Micro Motion.
Asegúrese de que el sensor esté libre para vibrar.
Contacte a Micro Motion.
Verifique la configuración del sensor. Vea la Sección 22.16.
Solución posible
Vuelva a introducir la constante de caracterización K1.
Vea la Sección 7.3.3.
Contacte a Micro Motion.
Verifique que los tubos de caudal estén completamente
llenos del fluido del proceso.
Purgue los tubos de caudal.
Solución posible
Verifique el cableado. Vea la Sección 22.11.2.
Verifique que el caudal del proceso no esté fuera del rango
del sensor.
Verifique que los tubos de caudal estén completamente
llenos del fluido del proceso.
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