Sharp AR-281 Manual De Servicio página 160

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Código de
error
Códi-
Código
go
secunda-
prin-
rio
cipal
E7
13
Descrip-
Error de comprobación de cantidad de luz
ción
del CCD
Detalle
No se puede realizar el ajuste de cantidad
de luz de la lámpara de copia durante el
sombreado
Causa
La lámpara de copia no se enciende
(alambre roto, instalación incorrecta)
Instalación incorrecta del cable plano que
va a la unidad CCD
Conexión incorrecta del alambre conduc-
tor CL de la lámpara de copia
Espejo, objetivo o placa de blanco de re-
ferencia
Suciedad o condensación
Salida de alimentación incorrecta de la
lámpara de copia
Instalación incorrecta de la unidad CCD
Error en la unidad CCD
Error en el PWB de la ICU
Compro-
Limpie el espejo, objetivo o placa de
bación y
blanco de referencia. Compruebe la can-
solución
tidad de luz y el encendido de la lámpara
de copia (SIM 5-3).
Compruebe la unidad CCD.
Compruebe el PWB de la ICU.
90
Descrip-
Error de comunicación con la ICU (detec-
ción
ción de la PCU)
Detalle
Error de configuración de comunicación,
error de delimitación/paridad/protocolo
Causa
Conexión incorrecta del conector del
PWB de la unidad esclava
Error en el cableado preformado del PWB
de la unidad esclava – PWB de la ICU
Ruptura de los contactos del conector de
la tarjeta madre del PWB de la unidad
esclava
Compro-
Compruebe la conexión del conector del
bación y
PWB de la unidad esclava y del PWB de
solución
la ICU.
Compruebe la conexión a tierra de la
copiadora.
F1
00
Descrip-
Error de comunicación con la unidad de
ción
acabado
Detalle
Ocurre un error de prueba de línea de
comunicación cuando se conecta la ali-
mentación o después de salir de un modo
de simulación.
Conexión incorrecta al clasificador
Causa
Conexión incorrecta o hay un alambre
roto en el conector o el cableado prefor-
mado entre la copiadora y el clasificador
El PWB de control de la unidad de aca-
bado tiene algún desperfecto
El PWB de control (PCU) tiene algún des-
perfecto.
Mal funcionamiento debido a ruido.
Compro-
Cancele el error desconectando/
bación y
conectando la alimentación.
solución
Compruebe el conector y el cableado pre-
formado de la línea de comunicación.
Reemplace el PWB de control de la
unidad de acabado o el PWB de la PCU.
01
Descrip-
Error de cambio en el agitador de la
ción
unidad de acabado / Anomalía en la sec-
ción de alineación de la unidad de aca-
bado 2
Detalle
Error de desplazamiento del agitador /
Error de desplazamiento de la placa de
alineación
Causa
Bloqueo del motor
Anomalía en las rpm del motor
Sobrecorriente en el motor
Error en el PWB de control de la unidad
de acabado
Compro-
Compruebe el funcionamiento del motor
bación y
del agitador con la SIM 3-3.
solución
Descripción
Código de
error
Códi-
Código
go
secunda-
prin-
rio
cipal
F1
02
Descrip-
ción
Detalle
Causa
Compro-
bación y
solución
03
Descrip-
ción
Detalle
Causa
Compro-
bación y
solución
04
Descrip-
ción
Detalle
Causa
Compro-
bación y
solución
05
Descrip-
ción
Detalle
Causa
Compro-
bación y
solución
06
Descrip-
ción
Detalle
Causa
Compro-
bación y
solución
08
Descrip-
ción
Detalle
Causa
Compro-
bación y
solución
10
Descrip-
ción
Detalle
Causa
Compro-
bación y
solución
9 – 3
Descripción
Funcionamiento anormal del motor de
transporte de la unidad de acabado
Error de accionamiento del motor de
transporte
Bloqueo del motor
Compruebe el funcionamiento del motor
de transporte con la SIM 3-3.
Error en el motor de oscilación de la barra
de guía del clasificador
Error de accionamiento del motor de
oscilación de la barra de guía del clasifi-
cador
Bloqueo del motor
Compruebe el funcionamiento del motor
de la barra de guía con la SIM 3-3.
Detección del límite inferior del elevador
de la unidad de acabado 1 /
Detección del límite inferior de la bandeja
de apilamiento de la unidad de acabado 2
Cuando el depósito se desplaza, se
detecta el sensor de límite superior o
límite inferior. / El elevador excede el
límite inferior.
Sensor defectuoso
Compruebe el sensor con la SIM 3-2.
Anomalía en la posición de origen del ele-
vador de la unidad de acabado 1 / sensor
de la bandeja de apilamiento de la unidad
de acabado 2
El elevador no detecta la posición de ori-
gen. / Los sensores de la bandeja de api-
lamiento se activan en orden incorrecto.
Sensor defectuoso
Funcionamiento anormal del PWB de
control del clasificador/unidad de aca-
bado
Compruebe el sensor con la SIM 3-2.
Funcionamiento anormal del motor de
cambio de la unidad de acabado
1) El cambio de depósito no se completa
en el transcurso de 2,5 segundos
después de la solicitud de cambio de
depósito
Bloqueo del motor
Velocidad incorrecta del motor
Sobrecorriente en el motor
El PWB de control de la unidad de aca-
bado tiene algún desperfecto
Compruebe el funcionamiento del motor
de cambio de depósito con la SIM 3-4.
Error en el motor de desplazamiento de la
grapadora de la unidad de acabado
Error de accionamiento del motor de la
grapadora
Bloqueo del motor
Anomalía en las rpm del motor
Sobrecorriente en el motor
Error en el PWB de control de la unidad
de acabado
Compruebe el funcionamiento del motor
de la grapadora con la SIM 3-3.
Error de funcionamiento de la unidad de
grapado de la unidad de acabado
Error de funcionamiento de la grapadora
Bloqueo del motor
Anomalía en las rpm del motor
Sobrecorriente en el motor
Error en el PWB de control de la unidad
de acabado
Compruebe el funcionamiento del motor
de la grapadora con la SIM 3-3.

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