Fallo
Respuesta
Código Denominación
(P)
Error de
Desconexión
42
seguimiento
inmediata (P)
Utilización de la
Desconexión
44
unidad
inmediata
Desconexión
45
Inicialización
inmediata
Desbordamient
o de tiempo en
Parada
47
bus de
rápida (P)
sistema 1
®
Manual – MOVIPRO
-ADC con interfaz PROFINET
Lista de fallos del módulo de potencia
Subfallo
Denominación
Código
Error de
seguimiento de
posicionamiento
0
Fallo Utilización de
0
la unidad
Fallo Vigilancia V
L
8
Fallo general
0
durante la
inicialización.
Fallo del bus de
3
datos en la prueba
RAM
Fallo de CPU-
6
Clock
Fallo en la
7
detección de
corriente
Fallo al ajustar la
10
protección de la
memoria flash
Fallo del bus de
11
datos en la prueba
RAM
Desbordamiento
del bus de sistema
0
CAN1
Servicio
Causa posible
Medida
•
Encoder rotativo
•
conectado
incorrectamente
•
Rampas de
•
aceleración
•
demasiado cortas
•
Componente P del
•
regulador de posición
demasiado pequeña
•
Regulador de
•
velocidad
incorrectamente
parametrizado
•
•
Valor de tolerancia de
anomalía de
seguimiento
demasiado bajo
•
Utilización de la unidad
•
(valor IxT) > 125 %
•
•
•
No se ha parametrizado
Establecer el estado en el
la EEPROM en el módulo
momento de la entrega
de potencia o se ha
(P802). Si después no se
parametrizado
puede resetear el fallo,
incorrectamente
consultar al servicio de
atención al cliente de
SEW.
Fallo en la comunicación
Comprobar la conexión
a través del bus de
del bus de sistema
sistema 1.
10
Comprobar la
conexión del encoder
rotativo
Prolongar las rampas
Ajustar una
componente P mayor
Reparametrizar el
regulador de
velocidad
Aumentar la
tolerancia de fallo de
seguimiento
Comprobar el
cableado del encoder,
del motor y de las
fases de red
Comprobar la dureza
del sistema mecánico
o si éste está
bloqueado
Disminuir la potencia
de salida
Prolongar las rampas
Si no fuera posible
poner en práctica los
puntos mencionados,
utilizar un variador
mayor
Reducir la carga
187