Instrucciones de uso originales
ZAdyn4C
Error-No.
Texto error
470
DC: U < UDC_MIN
471
DC: U > UDC_MAX
475
DC: U > 850 V
480
MP: Sobrecorriente
481
MP: Sobrecorr. CO
485
Sobrecorriente ZK
487
STO MOP
490
MP: Alarma UCE
491
MP: UCE-Alarm CO
R-TBA12_01-E 1844 Index 010
Causa del error
Error: La tensión del circuito intermedio bajó los valores permitidos para
"UDC_MIN" (Menu "Etapa potencia") durante el viaje
Solución: comprobar el valor ajustado para "UDC_MIN!" en el menú "Etapa
potencia",
Comprobar el dimensionamiento del convertidor de frecuencia,
comprobar datos del motor,
caída de tension durante el viaje
Revisar las fases de entrada
Fallo: la tensión de circuito intermedio ha sobrepasado el valor permitido para
"UDC_MAX" (menú "Parte de potencia") durante la marcha
Solución: comprobar el valor ajustado para "UDC_MAX!" en el menú "Etapa
potencia",
comprobar la conexión/función del chopper de freno/resistencia de freno,
Comprobar o revisar parámetro en el Menú "Encoder & BC",
comprobar el dimensionamiento del chopper de freno/resistencia de freno
Error: durante el viaje, la tensión del circuito intermedio sube a más de
850 VDC
Solución: revise la conexión / funcionamiento del choper de freno / resistencia
de freno,
comprobar el dimensionamiento del chopper de freno/resistencia de freno
Comprobar la selección del choper de freno / de la resistencia de freno en el
capítulo "Codificador & BC/BC_Typ"
Error: en una fase del motor se ha medido una sobrecorriente
Solución: Comprobar la conexión del motor (cortocircuito, contacto a tierra),
comprobar la conexión del encoder,
comprobar el parámetro "SPD_KP" en el menú "Regulador"
Error: como minimo, en 1 contacto de monitorización del contactor del motor
abierto (monitorización de contactor en X-CO no activado) se ha medido una
sobrecorriente en una fase del motor
Solución: Comprobar monitorización de contactor
Comprobar cableado de contactor
Fallo: en un circuito intermedio se ha medido una sobrecorriente
Solución: Comprobar la conexión del motor (cortocircuito, contacto a tierra),
comprobar la conexión del encoder,
comprobar la conexión del chopper de freno/resistencia de freno,
comprobar el parámetro "SPD_KP" en el menú "Regulador"
Fallo: Durante la marcha las señales de entrada STO se interrumpen durante
más de 200 ms
Eliminación del fallo: Comprobar el direccionamiento de las entradas STO,
comprobar circuito de seguridad
Error: Activación de la monitorización IGBT a causa de una corriente del motor
demasiado alta
Solución: Comprobar la conexión del motor (cortocircuito, contacto a tierra),
comprobar la conexión del encoder,
comprobar el parámetro "SPD_KP" en el menú "Regulador"
Error: como minimo, en 1 contacto de monitorización del contactor del motor
(monitorización del contactor en X-CO no direccionada) se ha activado la
monitorización IGBT debido a una corriente del motor demasiado alta
Solución: Comprobar monitorización de contactor
Comprobar cableado de contactor
Nro. de art. 00163371-E
153/226
Diagnóstico de fallos
M S
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