DIAX04 Accionamiento con función electrónica del reductor
F228 Error de regulación excesivo
F229 Error del transductor del motor: error del cuadrante
F233 Error en la alimentación externa de tensión
DOK-DIAX04-ELS-05VRS**-WAR1-ES-P
Cuando el circuito interno de regulación de posición se cierra, el accionamiento
averigua si es posible seguir el valor nominal fijado. A este fin, el accionamiento
calcula un valor real de posición de referencia, y lo compara con el valor real
efectivo de posición. Si la diferencia entre el valor real de posición teórico y el
valor efectivo supera permanentemente el valor del parámetro S-0-0159,
Ventana de control, se produce este mensaje de error.
Causa:
1.
Se ha superado la capacidad de aceleración del accionamiento.
2.
El eje ha sido bloqueado.
3.
Ajuste incorrecto de los parámetros del accionamiento.
4.
Definición incorrecta de los parámetros de S-0-0159, Ventana de
control.
5.
La alimentación de potencia ha sido interrumpida en presencia del
asenso
del
regulador.
servoaccionamiento CA conectado al módulo general de alimentación.
Remedio:
1.
Comprobar el parámetro S-0-0092, Valor límite de par/fuerza en
ambos sentidos, y ajustarlo al valor máximo admitido para la
aplicación. Reducir el valor de aceleración fijado por el dispositivo
de control (ver el Manual del dispositivo de control).
2.
Controlar los componentes mecánicos y desbloquear el eje.
3.
Comprobar los parámetros del accionamiento.
4.
Definir el valor del parámetro S-0-0159, Ventana de control.
5.
Controlar el servoaccionamiento CA con un mensaje de error
diferente de "28".
Las señales de error durante la evaluación del transductor han identificado
un error hardware en la interfaz utilizada para el transductor del motor.
Causa:
1.
Cable del transductor defectuoso.
2.
Cable del transductor sometido a radiaciones perturbadoras.
3.
Interfaz del transductor del motor defectuosa.
4.
Regulador del accionamiento defectuoso.
Remedio:
1.
Sustituir el cable del transductor.
2.
Colocar el cable del transductor, separándolo de los cables de
potencia. Utilizar cables protegidos para el transductor y el motor.
3.
Sustituir la interfaz del transductor.
4.
Sustituir el regulador del accionamiento.
Causa:
Los módulos de acoplamiento DEA disponen de entradas/salidas
separadas galvánicamente. Para que funcionen normalmente, es
necesario aplicar a estas entradas y salidas una tensión de alimentación
externa de 24 Voltios. El accionamiento controla esta tensión, tan pronto
como se haya conectado un módulo de acoplamiento DEA.
Significado de los mensajes F ... y E ...
Posible
causa:
anomalía
2-5
de
un