Siemens SIMOREG DC-MASTER 6RA70 Instrucciones De Servicio página 367

Control module con microprocesador para accionamientos de corriente continua de velocidad variable
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05.2007
Cód.
de
Causa en función del valor de fallo
fallo
(r047.001, r949.001 ó r949.009 con el fallo acusado)
F042
Fallo del taco
(activo en estados de servicio – –, I, II)
Se comprueba cada 20ms si
Si no es éste el caso durante cuatro veces consecutivas, se activa el aviso de fallo.
Rige lo siguiente:
El valor medio ideal de la tensión continua para
La vigilancia es efectiva solamente si f.e.m. > a % de
"a" es un porcentaje ajustable mediante el parámetro P357 (ajuste en fábrica al 10%).
La vigilancia es efectiva solamente si la corriente del inducido es > 2% de la corriente continua asignada del equipo según
r072.002.
Causas posibles del fallo:
Rotura de cable en la línea del taco o del emisor de impulsos.
Línea del taco o del emisor de impulsos conectada de forma equivocada.
Alimentación del emisor de impulsos ha fallado.
Polaridad del valor real de velocidad (P743) ajustada de forma equivocada.
Datos del circuito del inducido (P110 y P111) ajustados a valor falsos (efectuar ciclo de optimación del regulador de
corriente).
Taco o emisor de impulsos defectuoso
Tensión de alimentación del emisor de impulsos ajustado a un valor falso (P140)
En la inversión de campo, el hardware externo no cambia la polaridad del campo.
Valor de fallo:
1
Rotura de cable en la línea del taco o del emisor de
impulsos
2
Taco o emisor de impulsos, polaridad equivocada
F043
F.e.m. para régimen de frenado excesiva
(activo en estados de servicio – –, I, II)
Este aviso de fallo se activa cuando al solicitar un cambio de sentido del par (se quiere aplicar MI ó MII) se cumplen las 5
condiciones siguientes:
P272=0 (parametrizado aviso de fallo y no alarma + debilitamiento de campo)
Ha transcurrido una pausa adicional sin par eventualmente parametrizada (P160 ≠ 0)
Un accionamiento en paralelo está preparado para la aplicación del nuevo sentido del par
El valor absoluto de la corriente del inducido (K0118, filtrado con P190) requerida en el nuevo sentido del par es >1% de
P072.002
El ángulo de control calculado (K0101) para la corriente del inducido requerida en el nuevo sentido del par es > 165 grados o
> P151 con P192 = 1.
Causas posibles del fallo:
No está parametrizado "Debilitamiento del campo en función de la velocidad" (P081=0), si bien para la velocidad máxima
deseada se requeriría funcionamiento con debilitamiento del campo.
Observación:
En el funcionamiento como motor se pueden alcanzar, con un ángulo de control α G =30° (límite de estabilidad en rectificador
P150) y corrientes del inducido pequeñas, valores de f.e.m. de hasta el valor punta de la tensión compuesta de la red.
La consigna de f.e.m. para funcionamiento con debilitamiento de campo es demasiado grande (parámetro P101 excesivo)
Caída de tensión en la red
El regulador de f.e.m. o el regulador de corriente de excitación no está optimizado; esto puede ser causa de una f.e.m.
excesiva durante la aceleración.
Valor de fallo:
Angulo de control calculado (inducido) antes de la limitación
(K0101)
SIEMENS AG
6RX1700-0BD78
SIMOREG DC-MASTER Control Module
Valor
real
de
velocidad
Valor
real
de
f.e.m.
100% del valor real de velocidad = velocidad máxima
100% del valor real de la f.e.m.
α
Instrucciones de servicio
Descripción
Otras informaciones (r047.002 a r047.016)
(K0179)
es > +5%
(K0287)
= valor medio ideal de la tensión continua para
en caso de puente de tiristores totalmente controlado
3
2
= 0 es
P
078
.
001
π
3
2
P
078
.
001
π
r047, índices 002 a 016:
i002 Valor real de velocidad (K0179) en el caso de fallo
i003 Valor real de f.e.m. (K0287) en el caso de fallo
r047, índices 002 a 016:
i002 valor real de f.e.m. momentáneamente medido (K0287)
i003 consigna del regulador de corriente del inducido (K0118)
Fallos y alarmas
α
≥ 0, es decir,
10-13

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