Siemens SIMOREG DC-MASTER 6RA70 Instrucciones De Servicio página 372

Control module con microprocesador para accionamientos de corriente continua de velocidad variable
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Fallos y alarmas
Cód.
de
Causa en función del valor de fallo
fallo
(r047.001, r949.001 ó r949.009 con el fallo acusado)
24
En el ciclo de optimación del regulador de velocidad:
El valor real de velocidad no disminuye en el transcurso de 2 min hasta por debajo del +2% de la velocidad máxima o bien
hasta por debajo del umbral de velocidad n mín según P370
En el ciclo de optimación para el debilitamiento de campo:
El valor real de velocidad no disminuye en el transcurso de 10 min hasta por debajo del +2% de la velocidad máxima o
bien hasta por debajo del umbral de velocidad n mín según P370
En el ciclo de optimación para la compensación del par de rozamiento y del momento de inercia:
El valor real de velocidad no disminuye en el transcurso de 11 ó 2 min hasta por debajo del +2% de la velocidad máxima o
bien hasta por debajo del umbral de velocidad n mín según P370
Causa posible:
Accionamiento para un cuadrante se para por inercia con demasiada lentitud
25
No se puede calcular la corriente media del inducido, requerida en el margen de velocidades del +7% a aproximadamente
el +13% de la velocidad máxima, para cubrir el par de rozamiento o el par de carga estacionario
Causa posible:
Accionamiento con muy poco rozamiento o con tiempo de integración muy pequeño y, a causa del tiempo de medición
muy corto, imprecisiones de cálculo en la evaluación
Valor real de velocidad impreciso o perturbado
Masa de inercia grande que está acoplada al accionamiento a través de un eje largo con mucha torsión,
eventualmente a través de acoplamiento/transmisión con mucho juego
Remedio posible:
Disminuir P100 durante el tiempo de duración del ciclo de optimación, con el fin de reducir la corriente de aceleración
especificada durante dicho ciclo y, con ello, alargar el tiempo de medición
Par de carga exc. (n cons =0% n máx resulta n real ≥ 40% n máx ) (el valor real de vel. se promedia a lo largo de 90 ciclos de
26
disparo, la vigilancia de velocidad ≥ 40% n máx no comienza hasta 1s después de la especif. de la cons. de vel. n cons =0)
Causa posible:
Un par resistente excesivo (en sentido pos. o neg., p. ej., una carga suspendida) produce un giro incontrolado del ac-
cionamiento (los parámetros del regulador de velocidad son durante este ciclo de optimación los ajustados en fábrica)
Algún límite de corriente del inducido o de par se ha parametrizado a un valor insuficiente (quizás, el campo del motor
no se forma con suficiente rapidez hasta el estado pleno, de manera que, por dicho motivo, el par motor es al principio
demasiado pequeño)
Velocidad máxima ajustada a un valor falso
Parámetros del emisor de impulsos incorrectos (P140 a P143)
Parámetro para adaptación del taco incorrecto (P741)
Par resistente excesivo (n cons =0% n máx resulta |f.e.m.| >100% de f.e.m. de consigna) (la vigilancia de f.e.m. ≥ (P101 –
27
P100 * P110) no comienza hasta 1s después de la especificación del valor de consigna de velocidad n cons =0)
Causa posible:
Un par resistente excesivo (en sentido pos. o neg., p. ej., una carga suspendida) produce un giro incontrolado del ac-
cionamiento (los parámetros del regulador de velocidad son durante este ciclo de optimación los ajustados en fábrica)
Algún límite de corriente del inducido o de par se ha parametrizado a un valor insuficiente (quizás, el campo del motor
no se forma con suficiente rapidez hasta el estado pleno, de manera que, por dicho motivo, el par motor es al principio
demasiado pequeño)
Velocidad máxima ajustada a un valor falso
Parámetros del emisor de impulsos incorrectos (P140 a P143)
Parámetros para adaptación del taco incorrectos (P741)
f.e.m. de consigna incorrecta (P101, P100, P110)
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No es posible alcanzar en el transcurso de 30s de funcionamiento con velocidad regulada una velocidad real estacionaria
del 0% de la velocidad máxima (la diferencia de velocidades consigna-real promediada a lo largo de 90 ciclos de disparo
ha de ser durante un total de 4s <1,0% n máx )
Causa posible: como en valor de fallo 26
29
La inductancia del circuito de inducido calculada es mayor que 327,67 mH, por ello se ha ajustado P111 = 327,67 mH t.
Todos los restantes parámetros (también los parámetros del regulador de corriente P155 y P156) se han ajustado bien a
pesar de todo (inductancia de inducido real en mH, ver r047.i010).
Causa posible:
P. ej. alimentación de excitación desde los bornes de inducido
30
La inductancia del circuito de inducido calculada es mayor que 327,67 mH y la resistencia del circuito de inducido
calculada es mayor que 32,767 Ω , por ello se ha ajustado P111 = 327,67 mH y P110 = 32,767 Ω . También se han ajustado
el resto de valores pero los valores de los parámetros del regulador de corriente P155 y P156 pueden diverge del ajuste
óptimo.
Causa posible:
P. ej. alimentación de excitación desde los bornes de inducido
10-18
Descripción
Otras informaciones (r047.002 a r047.016)
SIMOREG DC-MASTER Control Module
05.2007
SIEMENS AG
6RX1700-0BD78
Instrucciones de servicio

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