392 Análisis de fallos
CÓD.
FALLO
1009
PAR PCU 1
(6320)
0307
bit 15
1015
PAR U/F ADAPT
(6320)
0307
bit 15
1017
PAR SETUP 1
(6320)
0307
bit 15
CAUSA
Ajuste incorrecto de la
velocidad/frecuencia
nominal del motor.
Ajuste de tensión
incorrecto en la relación
de tensión a frecuencia
(U/f).
Sólo dos de los
siguientes elementos
pueden utilizarse
simultáneamente:
Módulo de interfaz del
encoder MTAC-01, señal
de entrada de frecuencia
o señal de salida de
frecuencia.
ACCIÓN
Compruebe los ajustes de los
parámetros. Para un motor de
inducción debe cumplirse lo
siguiente:
• 1 < (60 ·
9907 FREC NOM
MOTOR
/
9908 VELOC NOM
MOTOR) < 16
• 0.8 <
9908 VELOC NOM
MOTOR
/ (120 ·
9907 FREC
NOM MOTOR
/ polos del motor)
< 0,992
Para un motor síncrono de imanes
permanentes debe cumplirse lo
siguiente:
•
9908 VELOC NOM MOTOR
(120 ·
9907 FREC NOM
MOTOR
/ polos del motor) = 1,0
Compruebe los ajustes de los
parámetros
2610 U1 DEFIN
USUAR
...
2617 F4 DEFIN
USUAR.
Desactivar la salida de frecuencia,
la entrada de frecuencia o el
encoder:
• cambie la salida del transistor al
modo digital (valor del
parámetro
1804 MODO ST
= 0 [DIGITAL]),
o
• cambie la selección de entrada
de frecuencia a otro valor en los
grupos de parámetros
11 SELEC REFERENCIA,
40 CONJ PID PROCESO 1,
41 CONJ PID PROCESO 2
42 PID TRIM /
EXT, o
• desactive (parámetro
ACTIVO
ENCODER) y quite el
módulo de interfaz del encoder
MTAC-01.
/
y
5002