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Mensajes de error
F4014 PLC Watchdog
Causa
El regulador ha detectado una superación del tiempo
de ejecución del programa de PLC
F4016 PLC Fallo doble del canal de tiempo real
Causa
Se utiliza el módulo de funciones
MX_SynchronControl:
El tiempo de intervalo de la tarea RTC (tarea que
utiliza el canal de tiempo real) es demasiado
pequeño. La ejecución del código de tarea dura más
de un tiempo de intervalo
No se utiliza el módulo de funciones
MX_SynchronControl:
En el momento de la transmisión controlada de las
variables "RtcW_" aún no se había ejecutado el
código de programa de la tarea RTC
Incluido en 02VRS:
Incluido en 03VRS:
Incluido en 04VRS:
Compatible con el aparato de alimentación: --
El regulador vigila el tiempo de ejecución de las tareas del PLC.
Solución
Comprobar los ajustes de las tareas a través de la
interfaz de programación IndraLogic
F4014 - Atributos
Indicación:
F4014
N.º de diagnóstico:
Incluido en 02VRS:
Incluido en 03VRS:
Incluido en 04VRS:
Compatible con el aparato de alimentación: --
La escritura en los parámetros correspondientes de las variables "RtcW_"
del PLC integrado ha fallado o no se ha realizado a tiempo dos veces
consecutivas.
Solución
Aumentar el tiempo de intervalo de la tarea RTC
Aumentar el tiempo de intervalo de la tarea RTC
- o bien -
aumentar el valor en la entrada "CmdDelay" del módulo
de funciones MX_SynchronControl
Ver también:
• Descripción de la aplicación Rexroth IndraMotion MLD-S "Canal de
tiempo real"
• Descripción
de
"MX_SynchronControl"
F4016 - Atributos
Indicación:
F4016
N.º de diagnóstico:
«--»
«--»
«MPB»
«--»
«MPB»
«--»
F4014 (hex)
«--»
«--»
«MPB»
«--»
«MPB»
«--»
la
biblioteca
Rexroth
F4016 (hex)
DOK-INDRV*-GEN-**VRS-WA03-ES-P
Rexroth IndraDrive
«MPH»
«MPH»
«MPH»
«--»
«MPH»
«MPH»
IndraMotion
MLD,