Rockwell Automation Allen-Bradley Kinetix 6200 Serie Manual Del Usuario página 205

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Tabla 87 - Códigos de fallo de FLT Sxx (continuación)
Mensaje de cuatro
caracteres en pantalla
FLT S42...MTR AQB STATE UL
FLT S42...AUX AQB STATE UL
FLT S43...MTR FDBK LOSS FL
FLT S43...AUX FDBK LOSS FL
FLT S44...MTR FDBK LOSS UL
(variadores Kinetix 6500
solamente)
FLT S44...AUX FDBK LOSS UL
(variadores Kinetix 6500
solamente)
FLT S45...MTR FDBK COMM FL
FLT S45...AUX FDBK COMM FL
FLT S46...MTR FDBK COMM UL
(variadores Kinetix 6500
solamente)
FLT S46...AUX FDBK COMM UL
(variadores Kinetix 6500
solamente)
FLT S47...MTR ENC SELF TEST nn
FLT S47...AUX ENC SELF TEST nn
FLT S50...POS HW OTRAVEL
FLT S51...NEG HW OTRAVEL
FLT S52...POS SW OTRAVEL
(variadores Kinetix 6200
solamente)
FLT S53...NEG SW OTRAVEL
(variadores Kinetix 6200
solamente)
Mensaje de fallo
Problema o síntoma
de Logix Designer
Motor Feedback State Error
El número de transiciones de estado
ilegales de las señales de encoder
AQB ha excedido un límite de
usuario.
Aux Feedback State Error
• En encoders senoidales/
cosenoidales, la suma del
cuadrado de las señales seno/
coseno se midió por debajo del
Feedback Loss
límite de fábrica.
• En encoders TTL, el valor absoluto
de la señal A/B diferencial está
por debajo del límite de fábrica.
• En los encoders senoidales/
cosenoidales, la suma del
Motor Feedback Loss
cuadrado de las señales seno/
coseno se midió por debajo de un
límite de usuario.
• En los encoders TTL, el valor
absoluto de la señal A/B
Aux Feedback Loss
diferencial está por debajo de un
límite de usuario.
El número de paquetes de datos
seriales perdidos o alterados del
Feedback Serial Comms
dispositivo de retroalimentación ha
excedido el límite establecido en la
fábrica.
El número de paquetes de datos
Motor Fdbk Serial Comms
seriales perdidos o alterados del
dispositivo de retroalimentación ha
excedido un límite establecido por el
Aux Feedback Serial Comms
usuario.
El dispositivo de retroalimentación
ha detectado un error interno. El
Feedback Self Test
subcódigo (nn) está disponible para
uso del usuario.
El eje se movió más allá de los límites
Hardware Overtravel –
de desplazamiento físico en
Positive
dirección positiva.
El eje se movió más allá de los límites
Hardware Overtravel -
de desplazamiento físico en
Negative
dirección negativa.
Software Overtravel - Positive
La posición de eje ha excedido el ajuste de software máximo.
Software Overtravel -
Negative
Publicación de Rockwell Automation 2094-UM002F-ES-P - Septiembre de 2015
Resolución de problemas de sistemas de variadores Kinetix 6200 y Kinetix 6500
Posible causa
El cableado de
retroalimentación del
motor está abierto, en
cortocircuito o ausente.
El cableado de
retroalimentación auxiliar
está abierto, en
cortocircuito o
desconectado.
El cableado de
retroalimentación del
motor está abierto, en
cortocircuito o ausente.
El cableado de
retroalimentación auxiliar
está abierto, en
cortocircuito o
desconectado.
El cableado de
retroalimentación del
motor está abierto, en
cortocircuito o ausente.
El cableado de
retroalimentación auxiliar
está abierto, en
cortocircuito o
desconectado.
No se ha establecido
comunicación con un
encoder inteligente.
No se ha establecido
comunicación con un
encoder inteligente.
Daño al dispositivo de
retroalimentación.
La entrada de sobrecarrera
dedicada está inactiva.
Capítulo 8
Posible resolución
• Utilice cables blindados con
pares trenzados.
• Encamine la
retroalimentación alejándola
de posibles fuentes de ruido.
• Compruebe las conexiones a
tierra del sistema.
• Reemplace el motor/encoder.
• Verifique el cableado del
encoder del motor.
• Ejecute la prueba de conexión
en la aplicación Logix
Designer.
• Verifique el cableado del
encoder del motor.
• Ejecute la prueba de conexión
en la aplicación Logix
Designer.
• Verifique la selección del
motor.
• Verifique que el motor acepte
identificación automática.
• Verifique el cableado del
encoder del motor.
• Verifique la selección del
motor.
• Verifique que el motor acepte
identificación automática.
• Verifique el cableado del
encoder del motor.
Llame a su representante de
ventas de Rockwell Automation
para devolver el módulo para
reparación.
• Compruebe el cableado.
• Compruebe el perfil de
movimiento.
• Verifique la configuración de
ejes en el software.
• Compruebe el perfil de
movimiento.
• Verifique que los valores de
sobrecarrera sean correctos.
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