Rockwell Automation Allen-Bradley Kinetix 6200 Manual Del Usuario página 203

Servovariadores multiejes modulares
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Tabla 87 - Códigos de fallo FLT Sxx (continuación)
Mensaje de cuatro caracteres
en pantalla
FLT S33...BUS UNDERVOLT FL
FLT S34...BUS UNDERVOLT UL
(variadores Kinetix 6500
únicamente)
FLT S35...BUS OVERVOLT FL
FLT S38...FUSE BLOWN
FLT S41...MTR AQB STATE FL
FLT S41...AUX AQB STATE FL
FLT S42...MTR AQB STATE UL
FLT S42...AUX AQB STATE UL
FLT S43...MTR FDBK LOSS FL
FLT S43...AUX FDBK LOSS FL
FLT S44...MTR FDBK LOSS UL
(variadores Kinetix 6500
únicamente)
FLT S44...AUX FDBK LOSS UL
(variadores Kinetix 6500
únicamente)
FLT S45...MTR FDBK COMM FL
FLT S45...AUX FDBK COMM FL
Mensaje de fallo de 
Problema o síntoma
Logix Designer
Con alimentación eléctrica trifásica
presente, el voltaje de bus de CC está
por debajo de los límites.
Bus Undervoltage (voltaje
El voltaje de bus de CC cayó por debajo
insuficiente de bus)
del límite de voltaje insuficiente
mientras un eje en la línea de tensión
del módulo seguidor estaba habilitado.
El voltaje de bus de CC se mide por
Bus Undervoltage (voltaje
debajo de un límite de usuario cuando
insuficiente de bus)
se esperaba que se cargara el bus de CC.
El voltaje de bus de CC se mide por
Bus Overvoltage
encima de un límite de fábrica.
Se ha detectado un fusible fundido en
Blown Fuse (Bus Loss)
la estructura de alimentación eléctrica.
Motor Feedback State Error
El número de transiciones de estado
ilegales de las señales de encoder AQB
ha excedido un límite de fábrica.
Aux Feedback State Error
Motor Feedback State Error
El número de transiciones de estado
ilegales de las señales de encoder AQB
ha excedido un límite de usuario.
Aux Feedback State Error
• En encoders senoidales/
cosenoidales, la suma del cuadrado
de las señales seno/coseno se midió
Feedback Loss
por debajo del límite de fábrica.
• En encoders TTL, el valor absoluto
de la señal A/B diferencial está por
debajo del límite de fábrica.
• En los encoders senoidales/
Motor Feedback Loss
cosenoidales, la suma del cuadrado
de las señales seno/coseno se midió
por debajo de un límite de usuario.
• En los encoders TTL, el valor absoluto
de la señal A/B diferencial está por
Aux Feedback Loss
debajo de un límite de usuario.
El número de paquetes de datos seriales
perdidos o alterados del dispositivo de
Feedback Serial Comms
retroalimentación ha excedido el límite
establecido en la fábrica.
Publicación de Rockwell Automation 2094-UM002G-ES-P - Agosto de 2016
Resolución de problemas del sistema de variadores Kinetix 6200 y Kinetix 6500
Posible causa
El voltaje de bus de CC para
el sistema de 460 V está por
debajo de 275 V.
Regeneración excesiva de
alimentación eléctrica.
Cuando el motor es
accionado por una fuente de
alimentación mecánica
externa, puede regenerar
demasiada energía pico a
través de la fuente de
alimentación eléctrica del
variador. El sistema no
guarda sus valores
automáticamente cuando
ocurre una sobrecarga.
El voltaje de bus para el
sistema de 460 V está por
arriba de 820 V
Fusible quemado.
El cableado de
retroalimentación del motor
está abierto, en cortocircuito
o ausente.
El cableado de
retroalimentación auxiliar
está abierto, en cortocircuito
o desconectado.
El cableado de
retroalimentación del motor
está abierto, en cortocircuito
o ausente.
El cableado de
retroalimentación auxiliar
está abierto, en cortocircuito
o desconectado.
El cableado de
retroalimentación del motor
está abierto, en cortocircuito
o ausente.
El cableado de
retroalimentación auxiliar
está abierto, en cortocircuito
o desconectado.
El cableado de
retroalimentación del motor
está abierto, en cortocircuito
o ausente.
El cableado de
retroalimentación auxiliar
está abierto, en cortocircuito
o desconectado.
No se ha establecido
comunicación con un
encoder inteligente.
Capítulo 8
Posible resolución
• Verifique el nivel de voltaje de la
alimentación de CA de entrada.
• Revise la fuente de alimentación de CA para
determinar si la alimentación presenta
breves interrupciones o si hay una caída de
voltaje de la línea.
• Instale una fuente de alimentación eléctrica
ininterrumpible (UPS) en la entrada de CA.
• Inhabilite el eje seguidor antes de
desconectar la alimentación eléctrica.
Cambie el perfil de movimiento o la
desaceleración.
Use un sistema mayor (motor y variador).
Instale el módulo de derivación.
Llame a su representante de ventas de
Rockwell Automation para devolver el módulo
para reparación.
• Utilice cables blindados con pares trenzados.
• Encamine la retroalimentación alejándola
de posibles fuentes de ruido.
• Compruebe las conexiones a tierra del
sistema.
• Reemplace el motor/encoder.
• Utilice cables blindados con pares trenzados.
• Encamine la retroalimentación alejándola
de posibles fuentes de ruido.
• Compruebe las conexiones a tierra del
sistema.
• Reemplace el motor/encoder.
• Verifique el cableado del encoder del motor.
• Ejecute la prueba de conexión en la
aplicación Logix Designer.
• Verifique el cableado del encoder del motor.
• Ejecute la prueba de conexión en la
aplicación Logix Designer.
• Verifique la selección del motor.
• Verifique que el motor acepte identificación
automática.
• Verifique el cableado del encoder del motor.
• Consulte las soluciones posibles para FLT S47
203

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