Siemens SINUMERIK 840D sl Manual De Diagnóstico página 894

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Causa:
Una función del módulo de función "Regulación de par avanzada" (r0108.1) se ha activado, pero no tiene (plena)
capacidad de funcionamiento.
Valor de fallo (r0949, a interpretar en decimal):
1 ... 3: El estimador kT está activo (p1780.3 = 1) sin que funcione en el convertidor una compensación de errores de
reproducción de tensión. Por esta razón está muy restringida la precisión de par.
1: El "valor final" de la compensación de errores de reproducción de tensión del convertidor es 0 (p1952).
2: El "offset de intensidad" de la compensación de errores de reproducción de tensión del convertidor es 0 (p1953).
3: La compensación de errores de reproducción de tensión del convertidor está desconectada (p1780.8 = 0).
4: Se ha activado el estimador kT (p1780.3 = 1), la característica kT(iq) (p1780.9 = 1) o la compensación de errores
de reproducción de tensión (p1780.8 = 1) sin activar el módulo de función "Regulación de par avanzada" (con el
módulo de función activado, se debe aplicar: r0108.1 = 1).
Ayuda:
Rel. a valor de fallo = 1, 2:
- Ejecutar la identificación de errores de reproducción de tensión en el convertidor (p1909.14 = 1, p1910 = 1).
- Ajustar los parámetros para compensar los errores de reproducción de tensión en el convertidor (p1952, p1953).
Rel. a valor de fallo = 3:
- Activar la compensación de los errores de reproducción de tensión en el convertidor (p1780.8 = 1).
Rel. a valor de fallo = 4:
- Activar el módulo de función "Regulación de par avanzada" (r0108.1 = 1) o desactivar las correspondientes
funciones (p1780.3 = 0, p1780.8 = 0, p1780.9 = 0).
207330
<Ubicación>Rearranque al vuelo: Corriente de búsqueda medida demasiado baja
Valor de aviso:
-
Objeto accto.:
VECTOR, VECTOR_AC
Reacción:
DES2 (DES1, NINGUNA)
Confirmación:
INMEDIATAMENTE
Causa:
Durante el rearranque al vuelo se ha determinado que es demasiado baja la corriente de búsqueda alcanzada.
Posiblemente no está conectado el motor.
Ayuda:
Comprobar los cables de conexión del motor.
207331
<Ubicación>Rearranque al vuelo: Función no soportada
Valor de aviso:
-
Objeto accto.:
VECTOR, VECTOR_AC
Reacción:
DES2 (DES1, NINGUNA)
Confirmación:
INMEDIATAMENTE
Causa:
No es posible conectar sobre un motor ya girando. La función "Rearranque al vuelo" no es soportada en los casos
siguientes:
Motores con excitación por imanes permanentes y con excitación independiente (PEM y FEM): Operación con
característica U/f.
Motor con excitación por imanes permanentes (PEM): Operación sin encóder y sin conectar un Voltage Sensing
Module (VSM).
Ayuda:
- Anular la función "Rearranque al vuelo" (p1200 = 0).
- Cambiar modo de operación Lazo abierto/cerrado (p1300).
- Conectar el Voltage Sensing Module (VSM) (medida de tensión).
207350
<Ubicación>Accto: Entrada medida parametrizada en salida digital
Valor de aviso:
%1
Objeto accto.:
Todos los objetos
Reacción:
NINGUNO
Confirmación:
NINGUNO
894
Manual de diagnóstico, 03/2013, 6FC5398-6BP40-3EA1
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